依据《缺陷汽车产品召回管理条例》以及相关法律法规的规定,按照国家质量监督检验检疫总局执法督查司(以下简称总局)的工作部署,国家质检总局缺陷产品管理中心(以下简称中心)组织国内权威专家对一汽大众汽车有限公司(以下简称生产者)生产的新速腾汽车耦合杆式后轴纵臂断裂问题进行了缺陷调查、缺陷工程分析试验以及召回措施有效性评估等技术工作。
2014年4月11日,中心的汽车产品缺陷信息采集系统采集到第一例关于大众新速腾汽车后轴纵臂问题的投诉信息,中心随即开展了相应的信息跟踪。2014年7月15日中心组织专家就车主投诉反映的问题与生产者进行技术交流。2014年8月11日中心组织专家对收集的信息进行缺陷技术会商,与会专家建议启动缺陷调查。2014年8月14日总局公布对新速腾汽车后轴纵臂断裂问题启动缺陷调查。2014年8月21日生产者提交了部分设计、制造、故障分析和试验数据等技术资料,中心组织专家对技术资料进行了讨论分析,并多次与生产者进行技术交流。2014年9月24日总局约谈生产者,敦促其提出切实可行方案以消除车辆安全隐患。受缺陷调查影响,2014年10月15日生产者向总局备案了召回计划,10月17日生产者发布了召回信息。在生产者备案召回计划后,中心继续开展了相应的缺陷调查和技术评估工作,多次要求生产者提交论证召回方案有效性的支撑材料。2015年2月2日,生产者开始实施召回,中心同时正式启动了召回实施过程监督和召回效果评估工作。
为了解车主投诉车辆真实状况以及后轴纵臂变形或断裂情况,中心组织专家及缺陷调查工程师先后赴深圳、常州、苏州、南京、无锡等11个地区开展现场勘查13次,查看车辆22辆,现场勘查工作得到了车主的大力支持。为了准确分析生产者提交的技术资料,中心组织专家和生产者进行了21次技术交流,与生产者正式往来邮件965封,生产者根据要求提交技术资料335份。同时,要求生产者第一时间向中心备案其掌握的纵臂断裂或变形的案例信息,并将更换后的故障件提供给中心用于缺陷技术分析。截至2015年8月31日,中心共收集到车主投诉信息11586例,信息评估通过4468例,并对评估通过的投诉信息进行了整理分析。中心通过现场勘查、投诉信息回访及生产者备案等途径共收集到未加装衬板时纵臂断裂或变形的案例457例,其中断裂案例75例,变形案例382例;加装衬板后纵臂断裂或变形的案例37例,其中断裂案例3例,变形案例34例。针对收集的纵臂变形或断裂案例,中心组织专家进行了分类和分析。为了进一步确认车主投诉信息以及生产者备案信息的准确性,中心又通过电线万名已实施召回的车主进行了抽样回访,其中3093名车主给予了积极回复和大力支持。
为确保缺陷调查工作的公正性、权威性和科学性,在总局的统一布署下,中心成立了以国内权威专家组成的缺陷工程分析专家组,其下设缺陷原因分析试验、召回效果评估、缺陷技术分析3个工作组。专家组讨论并通过了探伤与材料失效分析、后轴结构强度分析、整车后轴碰撞试验、后轴台架试验和纵臂断裂瞬间车辆行驶稳定性试验等方案。在专家组的指导下,国家汽车产品缺陷工程分析实验室联合同济大学、北京航空航天大学、清华大学、国家汽车质量监督检验中心(北京)、国家机动车产品质量监督检验中心(上海)和国家钢铁研究总院等国内知名院校、检测机构和科研机构共同开展了缺陷工程分析试验。截至目前,缺陷调查历时1年,在北京和上海等地总共开展了47项143次缺陷工程分析试验,70余位专家和工程师参与。
在此基础上,中心组织工作组专家讨论、分析并撰写完成了《一汽大众新速腾汽车耦合杆式后轴纵臂断裂问题技术评估报告》。专家组对报告进行了审核,专家一致认为报告中的缺陷工程分析试验方案合理,案例详实,数据可靠,技术评估意见科学客观。
(1)截至2015年8月31日,中心共收集到457例未加装衬板时纵臂变形或断裂的案例(断裂案例75例,变形案例382例)。根据生产者提供的案例照片、车辆现场勘查和车主电话回访等信息,中心组织专家对收集到的457例未加装衬板纵臂变形或断裂的案例进行了分类和分析,如图2.2-1所示。其中,约11.81%的案例是车辆在受到碰撞或刮蹭后,从外观上看无明显的变形,且能够继续行驶,很多车主通常会认为该碰撞或刮蹭并不严重,也不会主动对车辆后轴进行检查或维修。上述11.81%的案例中,“非严重的车辆后部碰撞”占1.31%,“非严重的车辆侧后、侧面碰撞或刮蹭”占5.03%,“非严重的后轴或纵臂撞击或刮蹭”占5.47%。
(2)截至2015年8月31日,中心共收集到加装衬板后纵臂变形或断裂的案例37例,其中变形案例34例,断裂案例3例。根据生产者提供的案例照片、车辆现场勘查和车主电话回访等了解到,上述案例都存在车辆碰撞的情况,其中6例变形案例由于信息不全,尚不能确定变形与碰撞事故的相关性。
车主实际案例和现场勘查反映出的典型故障形态包括纵臂压痕、纵臂端部“鱼尾纹”、纵臂变形或断裂等。经对部分故障件和新件进行探伤和材料失效分析表明,纵臂压痕和端部“鱼尾纹”区域的表面漆层连续、完整,附近基体未发现微裂纹,基体组织也无异常。因此,主要针对纵臂变形或断裂的原因开展了整车后轴碰撞试验、后轴台架试验和后轴结构强度分析等缺陷工程分析试验。
在生产者提交的材料中指出造成纵臂变形的原因包括两部分:“大多数情况下为严重后部撞击(至少是两辆车之间的撞击),少数情况下为倒车时发生的严重后部冲击(例如倒车冲上路肩)”。对收集的457例未加装衬板纵臂变形或断裂案例进行分类和分析,发现54个案例中的车辆在碰撞或刮蹭后,从外观上看无明显的变形,且能够继续行驶,很多车主通常会认为该碰撞或刮蹭并不严重,也不会主动对车辆后轴进行检查或维修。
例如:生产者备案的案例照片显示(见图3.1-1),车辆仅左后侧有轻微刮蹭的痕迹,而外观无明显变形或损坏,这种情况不易引起车主对后轴的关注,在车辆继续使用过程中,纵臂发生断裂。
根据生产者提供的资料,其授权经销商于2014年9月7日开始使用专用工具按规范检查车主车辆的纵臂变形情况。在此之前,共采集到纵臂变形案例0例、断裂案例41例;在此之后,截至2014年8月31日又采集到纵臂变形案例382例、断裂案例34例。变形案例的突然增加说明,纵臂变形量的测量规范实施之前,纵臂变形确实不易被车主及维修人员及时发现,通常情况下,车主会继续使用车辆直到纵臂断裂。
整车后轴碰撞试验数据也可说明,当变形量较小时,不采用专用工具,后轴纵臂变形情况不易发现。例如,在牵引倒车0°撞击路肩试验(速度8.23km/h)中,试验后车辆外观未见明显变形,纵臂变形情况在使用专用工具前不易分辨,经专用工具测量纵臂下边缘变形量为2.3mm,车辆的四轮定位参数也无明显异常,车辆仍能继续使用。
纵臂静压试验结果如表3.3-1~2所示,未加装衬板时后轴纵臂的抗压变形临界载荷均值为24.07kN;同类结构后轴的纵臂抗压变形临界载荷均值为52.85kN。考虑车辆满载质量因素后,同类结构后轴的纵臂抗压变形临界载荷是新速腾耦合杆式后轴纵臂的1.56倍。
(2)新速腾耦合杆式后轴和对比车型后轴整车碰撞试验对比
在牵引倒车20°制动工况碰撞圆柱试验中,同样试验条件下,新速腾汽车耦合杆式后轴结构在8.25km/h的碰撞速度下,纵臂下边缘变形达到59.0mm,而对比车型1的同类结构后轴在8.30km/h的碰撞速度下,纵臂下边缘变形仅为2.3mm,直到在11.20km/h的碰撞速度时,纵臂下边缘变形才达到60.0mm。试验数据表明,在碰撞速度相近的情况下,对比车型1的同类结构后轴纵臂的变形量远远小于新速腾耦合杆式后轴纵臂的变形量;在纵臂下边缘变形量相近的情况下,对比车型1的撞击速度要高于新速腾汽车。试验数据如表3.3-3所示。
在牵引倒车0°制动工况撞击路肩试验中,同样试验条件下,新速腾汽车耦合杆式后轴在11.57km/h的碰撞速度下,纵臂下边缘变形量达到58.0mm,而对比车型1和对比车型2分别在较高的15.53km/h和15.82km/h的碰撞速度下,“纵臂”均无明显变形。试验数据如表3.3-4所示。
表3.3-3和表3.3-4的试验数据说明,新速腾汽车后轴纵臂抗撞击能力较试验对比车型相对较低。
(1)根据生产者提供的技术资料以及车辆实际测量显示,后轴弹簧托架位于后轴的最低点和最后点,且超出刚性轮辋的包覆范围,当轮胎受到冲击且变形量较大时,可能存在障碍物撞击到弹簧托架的情况。
在牵引倒车0°制动撞击路肩试验中,发现部分车辆的弹簧托架与路肩发生了刮蹭甚至碰撞。例如表3.4-1所示的编号为K8B0-1、K10B0-1和K15B0-1的试验中,弹簧托架皆与210mm高路肩发生刮蹭或碰撞。其中,弹簧托架与路肩碰撞痕迹如图3.4-1所示。
(2)为了分析弹簧托架与路肩碰撞对纵臂变形量的影响程度,在试验条件不变的情况下,将试验中的路肩石向外侧移动以使弹簧托架不与路肩发生碰撞,进行了K15B0-1-N的试验。对比数据如表3.4-2所示。
表3.4-2的试验数据显示,在撞击速度较低(10.7km/h)的情况下,当弹簧托架与路肩发生碰撞时,纵臂产生了较大变形(下边缘变形量为78mm),而在撞击速度较高(14.87km/h)的情况下,当弹簧托架与路肩未发生碰撞时,纵臂无明显变形(下边缘变形量为1.25mm)。试验数据说明,弹簧托架与路肩等障碍物碰撞增加了纵臂变形的可能性和变形量。在收集的纵臂变形或断裂的案例中,部分案例存在弹簧下托架与障碍物刮蹭或撞击的情况,与试验情况相符。
经对收集的纵臂变形和断裂案例分析发现,在纵臂变形后,如果不及时发现并更换后轴,车辆继续行驶一段时间后,在毫无先兆的情况下,纵臂会断裂。为进一步分析纵臂由变形到断裂的过程,开展了后轴纵臂纵向拉压疲劳试验。试验数据如表3.5-1所示。
表3.5-1的试验数据显示,在纵臂未变形试件的拉压疲劳试验中,当循环次数为408860次时裂纹扩展至20mm左右;在纵臂下边缘预变形量为4mm的拉压疲劳试验中,当循环次数为18286次时裂纹扩展至20mm左右,疲劳寿命下降至未变形试件的4.5%;在纵臂下边缘预变形量为11mm的拉压疲劳试验中,当循环次数为570次时裂纹扩展至20mm左右,拉压疲劳寿命下降至未变形试件的0.14%。试验数据说明,随着纵臂变形量的增加,大众新速腾汽车耦合杆式后轴纵臂的拉压疲劳寿命越短,最终会导致纵臂断裂。
生产者备案的召回措施为:“在经销商网络实施优化的检测与维修规范,在涉及的车辆纵臂上安装金属衬板。如果纵臂发生意外断裂,金属衬板可以保证车辆的行驶稳定性,并会发出持续的警示噪音。车主可继续将车辆安全驾驶至经销商处”。为了评估生产者召回措施的有效性,主要开展了整车后轴碰撞试验、后轴台架试验和后轴纵臂断裂瞬间车辆行驶稳定性试验。
为分析纵臂加装衬板后抗撞击能力的提高程度,开展了加装衬板后的后轴纵臂静压试验和牵引倒车0°碰撞圆柱试验。加装衬板后纵臂静压试验数据如表4.1-1所。